Снижение характеристик объясняли несоответствием основных параметров двигателя заявленным главным конструктором в 1953 г. (тяга меньше на 350 кгс, вес больше на 500 кг, удельный расход выше на 5 %).
Впрочем, полученные на испытаниях данные от заданных отличались незначительно, а потому сочли возможным принять самолёт на вооружение. Тем более, лётчики-испытатели отмечали, что самолёт имеет довольно высокие лётные и мореходные характеристики, обеспечивавшие возможность эксплуатации его при состоянии моря в два балла (высота волны 0,8 м). Техника пилотирования самолёта затруднений не вызывает, и он может быть освоен лётчиками средней квалификации, летающими на Ил-28 и Ту-16 (однако Ил-28 и Ту-16 на воду садятся лишь по необходимости и в крайнем случае).
Акт государственных испытаний главком ВВС утвердил 5 октября 1959 г. с припиской, что оформление приёмки самолёта на вооружение постановлением Совмина СССР произвести после устранения недостатков, указанных в замечаниях. Самолёт испытывался без РЛС, поэтому при продолжении испытаний его оборудование следовало пополнить.
В Акте приводилась физиолого-ги-гиеническая оценка условий эксплуатации самолёта, из которой следовало, что взлёты и посадки на взволнованную поверхность сопряжены с воздействием на экипаж сильных ударных перегрузок, которые могут вырвать штурвал из рук. В связи с этим не исключено, что некоторые катастрофы, причины которых не установили, произошли именно по этой причине. Из-за перегрузок на разбеге штурман экипажа не имел возможности внятно информировать командира о скорости на разбеге начиная со 190-200 км/ч.
К концу 1959 г. доработки и основные замечания устранили. Кроме того, ОКБ-49 Г.М. Бериева и ОКБ-45 В.Я. Климова разработали технологию защиты двигателей при эксплуатации с гидроаэродромов с солёной водой путём впрыска защитной эмульсии.
Контрольные испытания, завершившиеся 25 апреля 1960 г. в Геленджике, показали, что самолёт с доработанными воздухозаборниками обеспечивает возможность взлётов и посадок при высоте волны зыби до 0,8 м и ветровой волне 1,2 м при скорости ветра до 16 м/с. Однако, как и следовало ожидать, тяга двигателя еще больше снизилась, уменьшилась максимальная скорость, потолок, дальность полёта. Однако самолёты, поступающие в части, решили не дорабатывать.
Самолёт Бе-10 строился, доводился и испытывался шесть лет. Одновременно выпускались серийные машины. С 1958 по 1961 г было построено 27 летающих лодок.
Летом 1959 г. к переучиванию на Бе-10 приступила вторая эскадрилья 977 омдрап авиации ЧФ. На Чёрное море выбор пал не случайно: благоприятные гидрометеорологические условия; возможность эксплуатации самолёта в течение круглого года, близость к ОКБ и серийному заводу и др.
Оптимизм лётчиков-испытателей относительно простоты эксплуатации Бе-10 оказался преувеличенным и в полной мере относился только к его пилотированию в воздухе.
Самолёт оказался сложным на взлёте и посадке, таил массу неожиданностей, и для переучивания следовало отбирать лётчиков с высоким профессиональным уровнем.
Обучение лётчиков затруднялось отсутствием второго управления, и в процессе показных полётов обучаемый просто располагался за спиной инструктора.
Как и все летающие лодки, Бе-10 нуждался в сложном обеспечении. Буксировка самолёта на перекатном шасси по аэродрому производилась трактором, для спуска на воду применялась лебёдка и трактор. После спуска за 10-12 мин. три водолаза снимали шасси, после чего самолёт за носовые утки или кормовой гак буксировался катером для постановки на бочку или донный якорь.
В обычных полётах по плану боевой подготовки самолёты швартовались к бочкам.
В 1961 г. 977-й омдрап был переименован в 318-й омплап. Летом того же года четыре Бе-10, пилотируемые лётчиками-черноморцами подполковником Н.И. Андриевским, майорами Бо-рисенко, Гордеевым и капитаном По-номаренко, были показаны во время празднования дня ВМФ в Ленинграде. В том же году 6-7 июля Бе-10 демонстрировались на воздушном параде в Тушине. Для их базирования использовалось пресноводное Плещеева озеро (Переяславль-Залесский). Эти показы не остались незамеченными в иностранной печати. В НАТО самолёт получил кодовое обозначение 'Ма11оу/ (мальва).
В этом же году на гидросамолёте М-10 было установлено 12 мировых рекордов в своём классе, в том числе на базе 15-25 км он достиг скорости полёта 912 км/ч.
Полёты на Бе-10 часто прерывались для доработок. Как при испытаниях, так и в процессе эксплуатации не обходилось без катастроф и аварий. Истинные причины катастроф из-за отсутствия на самолётах средств объективного контроля так навсегда и остались нераскрытыми. Практически все они произошли на взлете.
Скорбный список открывает катастрофа, случившаяся 26 мая 1961г. при выполнении контрольного облёта самолёта Бе-10 лётчиком-испытателем завода № 86 Героем Советского Союза И.Д. Заниным. На разбеге самолёт резко увеличил угол атаки, на малой скорости оторвался от воды, потерял управление, ударился о воду и разломился. Разлившееся на водной поверхности топливо загорелось. Лётчик и штурман Б.А. Головченко погибли, стрелка-радиста подобрал подошедший катер. Предполагали, что катастрофа произошла из-за отката кресла летчика в заднее положение, но всех более устраивало заключение об ошибке лётчика.
14 октября 1961 г. произошла катастрофа самолёта, пилотируемого участником московского воздушного парада майором Гордеевым. Из краткой справки следует, что причиной трагедии послужила ошибка лётчика.
22 мая 1962 г. случилась катастрофа с самолётом, пилотируемым старшим лейтенантом Ю. Беловым. И также причиной посчитали ошибку лётчика.
16 августа 1963 г. - ещё одна катастрофа. В соответствии с плановой таблицей после облёта самолёта командиром эскадрильи капитаном Эля-ном вырулил на взлёт старший лейтенант Ф. Кузьменко. Разбег происходил нормально, но после отрыва самолёт перешёл в набор высоты с большим углом, потерял скорость, свалился на крыло и с креном ударился о воду. Лётчик и штурман погибли. Для расследования причин лётного происшествия прибыл командующий авиацией ЧФ генерал-лейтенант авиации А.А. Мироненко. Как предшествующий, так и последующий опыт свидетельствовал, что руководители подобного ранга, за редким исключением, мешали, а не помогали выявлению истинных причин происшествий - сказывалось психологическое воздействие на подчиненных и желание навязать свою, в наибольшей степени их устраивающую версию. Разбор причин катастрофы может послужить примером не очень объективного расследования. Когда подняли обломки самолёта, то оказалось, что триммер руля высоты установлен перед взлётом на 4 град, на кабрирование (по инструкции 2 град.). Лётчики полка опытным путём установили, что именно на этом самолёте триммер следует устанавливать на 4 град. Таким образом причина была 'установлена' - лётчик 'перебрал' триммер, и оторвавшись, самолёт перешёл на кабрирование. Не исключено, что причина трагедии заключалась в другом.
После этого события недоверие к самолёту существенно возросло и больше полёты на нём в части не планировались.
Имеется и несколько иная трактовка причин отказа от Бе-10. Инженеры полка при осмотре самолётов нашли множество трещин на рычагах и качалках в системе управления.
После доклада командующему авиацией ВМФ ИИ. Бор зову тот ответил; 'Если из-за обнаруженных дефектов летать на этом самолёте нельзя - не летайте'.
Борзов имел чёткое представление о возможностях реактивной лодки, и он принимал решение о прекращении её постройки. Со свойственной ему прямотой он заявил следующее; 'Для боевых действий но море это лодка непригодна, о построенные самолёты пусть Мироненко (командующий авиацией ЧФ) берёт себе. Он больше всего выступал за принятие Бе- /0, вот и пусть ими занимается'.
В 1958 г. КБ Г.М. Бериева предложило к разработке так называемую 'дальнюю систему свободного базирования' (по всей видимости, не вполне зависящую от условий базирования) на базе самолёта- амфибии. Самолёт предлагалось вооружить ракетами класса 'воздух-поверхность' с дальностью 400-500 км. Приводимые характеристики впечатляли, пожалуй, даже очень: дальность с одной дозаправкой в море (от ПЛ) по расчётам - 14 000 км (следовательно, тактический радиус порядка 5500 км), потолок 22 000 м, скорость полёта до 2300 км/ч. Какими-либо внушающими доверие расчётами предложение не обосновывалось, а КР с подобной дальностью создадут только через 8-10 лет ( в этот период ОКБ разрабатывало ракету П-10 с ТРД для ПЛ. Испытания этой ракеты начались на полигоне Капустин Яр.